馬愛軍,2023年6月入職集團,現(xiàn)任江蘇省沿海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司鶴豐分公司金東臺烘干基地高級主管兼安全員。他利用自身豐富的經(jīng)驗,帶領(lǐng)團隊完成近百臺設(shè)備維保,積極實施多個技改項目,為保障糧食安全做出了積極貢獻。2024年度被評為集團“先進個人”。
伴隨著皮帶機的嗡鳴與稻谷流淌的簌簌聲,我又開始了一天的工作。作為金東臺運營部烘干班組長,我深知機器的每個運轉(zhuǎn)細節(jié)都關(guān)系著糧食品質(zhì)與生產(chǎn)效益,因此不管是大忙期間的烘干作業(yè)還是日常的糧食出入庫,我都時刻關(guān)注著。當我發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有糧食出庫工藝存在缺陷、設(shè)備協(xié)同低效等問題時,改造升級的緊迫感如重石壓肩。
破舊立新,在技改中開辟新徑。面對5個筒倉出糧口改造重任,從前期規(guī)劃設(shè)計,制定可行性方案,到改裝測試,我全身心投入。為破解單發(fā)放倉制約多品種同步出庫的難題,我仔細核算每一項數(shù)據(jù),開展數(shù)輪技術(shù)論證,最終敲定原有出糧口加裝出料三通的技改方案。好的方案,更要有好的落實,改造施工期間,我始終堅持親力親為,鉆進狹窄的倉底檢查焊接質(zhì)量,站在爬梯上調(diào)試三通閘門,當改造后測試的結(jié)果出來時,亮眼的數(shù)據(jù)讓所有人振奮:出倉效率同比提升3倍,單倉節(jié)電達2100度,設(shè)備磨損也大大減少,還可以多品種同時出倉。這項技改不僅突破了現(xiàn)有工藝瓶頸,還成為一項既提效率又降成本的“雙贏”改造。
精益求精,在創(chuàng)新中提升品質(zhì)。水稻烘干雜質(zhì)殘留問題也讓我一直如鯁在喉,兩年間癟稻分離不凈導致多次設(shè)備故障停機,還會影響出庫水稻質(zhì)量。面對這個“老頑固”,我向同行老師傅請教,向設(shè)備廠家學習,和同事一起研究改進方案,最終創(chuàng)新采用了“潮糧清理風選+風量調(diào)節(jié)裝置”的設(shè)計方案。清理篩技改期間,我每天泡在現(xiàn)場,密切關(guān)注技改進度,跟蹤每個環(huán)節(jié)。技改完成后,我認真記錄每一次清理數(shù)據(jù),對比技改前后的變化,發(fā)現(xiàn)輕雜質(zhì)總量較之前翻番,后道設(shè)備故障率明顯下降,烘后糧食品質(zhì)也顯著提升。觸摸著顆粒分明的稻谷,我的內(nèi)心充滿了成就感,那一刻所有的辛苦都化作了欣慰。
深鉆細節(jié),在優(yōu)化中創(chuàng)造價值。金東臺烘干基地的循環(huán)式烘干線烘干期間每天會產(chǎn)生約5噸的溢料,須1名工人及時清理。看到工人一車車運送溢料費時費工,我多次爬上高處觀察設(shè)備結(jié)構(gòu),和技術(shù)人員反復研究,發(fā)現(xiàn)溢料箱高程設(shè)計缺陷才是問題根源,提出了將溢料箱抬高3米并安裝溜管的解決方案。改造后,烘干線溢料和刮板機堵料情況幾乎歸零,每年還節(jié)約了近萬元的人工成本。
以工匠精神,鑄糧安之魂。我深知每項成果都凝聚著團隊的智慧,技術(shù)創(chuàng)新永遠在路上。站在現(xiàn)代化智能糧庫的起點上,我將繼續(xù)用創(chuàng)新思維破解生產(chǎn)難題,帶領(lǐng)團隊在降本增效的賽道上奮力奔跑,為守護集團糧食安全貢獻更多基層智慧與力量。
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